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YPF invertirá US$30 millones para continuar explorando en el lado mendocino de Vaca Muerta

Así lo dieron a conocer en las últimas horas a través de los medios oficiales. Esta medida se da tras los resultados auspiciosos obtenidos de las primeras fracturas en Paso Bardas Norte y CN-VII.

Vaca Muerta mendocina

En las últimas horas, YPF confirmó una inversión cercana a los US$30 millones para seguir explorando en el lado mendocino de Vaca Muerta. Esta medida se da tras los resultados auspiciosos obtenidos de las primeras fracturas en Paso Bardas Norte y CN-VII.

“Se trata de una noticia muy importante para la industria energética mendocina, ya que estos resultados posicionan nuevamente a Malargüe en el centro de la visión y el futuro energético”, señaló el subsecretario de Energía y Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel Sánchez Bandini.

Agregado a esto, desde el Gobierno provincial explicaron que pese a que la “lengua mendocina” de Vaca Muerta no es idéntica a la de Neuquén, de igual manera tiene excelentes prospectos de exploración y los diversos estudios validan el modelo geológico.

"El paso siguiente es continuar con más inversiones, bajar el riesgo geológico y avanzar en el desarrollo de nuestro reservorio no convencional”, concluyó Bandini.

Conclusión de los trabajos

En Paso Bardas Norte se realizaron 12 etapas de fracturas hidráulicas. Se inició el ensayo el 18 de febrero de 2024, y mostró desde sus inicios interesantes porcentajes de petróleo de densidad 38°API. Según consignó la empresa, alcanzó con orificios superiores caudales cercanos a 100 m3/d de bruta.

Actualmente ensaya con 69 m3/d de bruta y 51% de petróleo, con 35 m3/d al 19/04 del presente.

En Aguada Negra, en tanto, se realizaron 13 etapas de fracturas hidráulicas. Se inició el ensayo y desde sus inicios mostró interesantes porcentajes de petróleo de 43°API. Actualmente, produce con una bruta de 84 m3/d y 48% de petróleo (41 m3/d), con un GOR de 1.000 m3/m3.

Los ensayos de los pozos no convencionales fueron extendidos en el tiempo mínimo necesario para poder evaluar correctamente los niveles de reservorio y continuarán evaluando su comportamiento. Comenzaron el 18 de febrero de 2024 y se finalizaron el 18 de mayo. Luego se continuará con las instalaciones de producción apropiadas.

Como consecuente, desde la empresa confirmaron que perforarán dos pozos horizontales a mayor profundidad, lo que permitiría alcanzar mayor presión de reservorio y, por consiguiente, posible mejor productividad.

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